
焦化一廠化產(chǎn)車間硫銨系統(tǒng),在生產(chǎn)過程中由于母液腐蝕性較大,硫銨系統(tǒng)設(shè)備管道雖為不銹鋼材料,但焊縫連接處經(jīng)常有跑冒滴漏現(xiàn)象。2011年4年,焦化一廠通過考察確定對(duì)硫銨生產(chǎn)管線進(jìn)行改造。
焦一硫銨為24小時(shí)不間斷生產(chǎn)崗位,由于母液對(duì)不銹鋼管道沖刷、腐蝕,造成硫銨所用管件每半年甚至更短時(shí)間進(jìn)行更換,維修人員不得不常駐硫銨隨時(shí)處理補(bǔ)焊管線,且不銹鋼材料價(jià)格昂貴,硫銨管線用量較大,提高了生產(chǎn)成本,該廠根據(jù)這一情況通過外出考察,確定采用河北華創(chuàng)天元公司生產(chǎn)的鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合管對(duì)硫銨管線進(jìn)行改造,該管道是采用實(shí)用新型專利技術(shù)生產(chǎn)的雙面防腐、耐壓綠色環(huán)保管道,既具備普通鋼管的抗壓強(qiáng)度,又可像塑料管一樣抵御各種化學(xué)物質(zhì)侵蝕,抗蠕變性強(qiáng),內(nèi)壁光滑不結(jié)垢,節(jié)能、節(jié)材效果明顯,接口處采用管套熱熔粘接,抗拉伸性較強(qiáng),無毒性,保溫性能較好,使用壽命長。
經(jīng)過歷時(shí)1個(gè)月的改造更換,硫銨主要生產(chǎn)管線已經(jīng)全部更換為鋼骨架聚乙烯塑料復(fù)合材料管,新更換的管線基本達(dá)到了改造的目的。新管線更換兩個(gè)多月以來,硫銨管線基本上再?zèng)]有發(fā)生泄露現(xiàn)象,維修人員再也無需“時(shí)刻準(zhǔn)備著”對(duì)管線補(bǔ)焊。隨著時(shí)間的推移,鋼骨架聚乙烯復(fù)合材料管的優(yōu)勢將越來越顯現(xiàn)出來。
硫銨管線改造不僅消除了原硫銨系統(tǒng)不間斷的跑冒滴漏,排除了生產(chǎn)隱患,同時(shí)在人員、耗材等方面大大降低了成本。根據(jù)2010年硫銨更換不銹鋼管件決算書統(tǒng)計(jì),更換一次不銹鋼管件約16萬元,按每年更換兩次計(jì)算,每年可為公司節(jié)省約32萬元,是公司倡導(dǎo)“節(jié)能降耗、增產(chǎn)增效”的現(xiàn)實(shí)體現(xiàn)。(王更新)