
為了延長焦臺分料器使用壽命,降低設(shè)備維護(hù)成本和檢修工作難度,近期,黃陵煤化工公司煉焦車間積極開展設(shè)備技術(shù)攻關(guān),“妙改造”晾焦臺分料器,取得良好效果,預(yù)計平均每年節(jié)省材料費(fèi)用27216元,創(chuàng)造了明顯效益。
據(jù)該公司煉焦車間設(shè)備管理員介紹,焦臺分料器位于晾焦臺底部,日常生產(chǎn)中,熄焦車將熄滅的成熟焦炭倒至晾焦臺,放焦時,分料器起著將焦炭均勻分布運(yùn)至皮帶,防止焦量過大壓死皮帶的重要作用。由于生產(chǎn)的連續(xù)性,分料器被焦炭不斷沖刷,出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,原分料器設(shè)計為2塊30mm厚鑄鐵板拼裝在支撐架上,依靠8條螺栓緊固,平均使用壽命僅有2年,且在更換檢修時須拆卸銹死的螺栓,對鑄鐵板和螺栓進(jìn)行整體更換,不但檢修工作難度大、工作量大,還造成設(shè)備維護(hù)費(fèi)用高,按照兩個焦臺兩年計算,120個分料器,單價1038,報廢螺栓960條,單價2.7元,年均合計產(chǎn)生材料費(fèi)用約63576元。
為了解決這一弊端,技術(shù)攻關(guān)小組結(jié)合現(xiàn)場實際,決定對分料器進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計改造。設(shè)備管理員根據(jù)改造方案,畫出設(shè)計圖紙,供給外委供貨單位加工制造。將分料器由2塊30mm厚鑄鐵板拼裝在支撐架上的方式改為鑄鐵板一體式整體鑄造方式,安裝時直接將分料器扣在支撐架上即可,不再采用螺栓緊固,同時根據(jù)鑄鐵板不同部位的摩損程度,對鑄鐵板尺寸進(jìn)行調(diào)整,將底部增加到50mm,頂部尺寸減少到20mm。
“此項改造實施后,鑄鐵板厚度增加,使用壽命預(yù)計延長至4年,且不再消耗M16*80緊固螺栓,節(jié)省了大量材料費(fèi)用,按照兩個焦臺4年共更換單價1212元120個分料器計算,M16*80螺栓單價2.7元960個計算,合計年均產(chǎn)生材料費(fèi)用36360元,較優(yōu)化改造前年節(jié)省材料費(fèi)用27216元,創(chuàng)造了明顯效益。”設(shè)備管理員田金旭向筆者講道。 (黃陵煤化工公司煉焦車間:方曉蘭)