
2020年入冬以來,煉焦一車間焦爐燃燒廢氣二氧化硫指標呈上升趨勢,為防止二氧化硫指標繼續(xù)上升造成排放超標,煉焦一車間地面余熱班組采取多項措施,在班組長朱國利、郝永利的模范帶頭下,大家高效率完成脫硫劑更換任務。
煉焦一車間焦爐煙氣干法脫硫系統(tǒng)2020年5月建成啟用,從而取代了工藝相對落后的濕法脫硫系統(tǒng),但是干法脫硫存在需要定期更換脫硫劑的缺點,如不定期置換脫硫劑將會使脫硫效果明顯降低,雖然10月份車間對脫硫塔曾經(jīng)進行過一次20噸的脫硫劑更換,相較于脫硫塔內(nèi)近300噸的脫硫劑總量,這次更換雖在一定程度上緩解了脫硫效果降低的壓力,但明顯不足以大幅提升和改善脫硫效果。
為難保證焦爐煙氣二氧化硫的達標排放,在班長朱國利、郝永利的帶領下,班組召開會議總結(jié)上次換料經(jīng)驗教訓,分析換料效率低下原因,最后總結(jié)出一套行之有效的操作程序和辦法。原來,在干法脫硫塔改造之初,受場地限制,脫硫劑要從地面車輛到達脫硫塔頂加料口不僅需要吊車卸車,還要經(jīng)過兩次電葫蘆“接力”,脫硫劑一包重達一噸之多,這樣頻繁的吊裝作業(yè),不但有較大的安全風險,又因吊車、電葫蘆之間不能很好的銜接,從而導致轉(zhuǎn)運效率低下。 為解決這個問題,班組立即向車間提出合理化建議:在不影響脫硫塔頂棚正常使用的情況下,由維修鉗工拆除部分無用頂棚,以便在卸車時直接用吊車將脫硫劑放置在脫硫塔頂,省去了電葫蘆“接力”倒運的過程,原來24小時才能轉(zhuǎn)運3噸的效率將會提高到轉(zhuǎn)運每小時20噸,轉(zhuǎn)運效率將大幅提高。
解決了轉(zhuǎn)運難的問題,脫硫劑更換效率大大提升。 12月4日下班前,新進脫硫劑運抵現(xiàn)場,余熱鍋爐班組加班加點,當天晚上就完成了卸車,12月5日雖是周末,但在余熱鍋爐班組人員和橫大班人員的配合下,僅兩天時間就完成換料12噸。12月7日開始,換料工作繼續(xù)有條不紊地推進,省去了轉(zhuǎn)運上頂?shù)倪^程,換料工作變得更快捷、更安全。截至12月13日,本次換料工作已全部結(jié)束,共更換脫硫劑20噸,用時僅僅一周,相比之前用時將近一個月,換料效率提升了近四倍。
人心齊泰山移!煉焦一車間地面余熱班組員工苦干加巧干,做到了生產(chǎn)和換料兩不誤,他們更是發(fā)揚了愚公移山精神,將“人人都是經(jīng)營者、我為陜焦做貢獻”落到了實處,從而高效率完成了本次脫硫劑更換任務。