
為有效抑制焦?fàn)t機(jī)側(cè)各煤料轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)煤塵逸散問(wèn)題,進(jìn)一步提升安全環(huán)保生產(chǎn)管理水平。近期,煉焦二車間通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,利用廢舊物件成功研制出新型霧化抑塵裝置,現(xiàn)已在1#、2#推焦大車、裝煤車余煤斗子及搗固煤塔底部西邊平臺(tái)安裝使用。
“該裝置利用廢舊油桶加工制作儲(chǔ)水箱,并用PVC水管連接,利用廢舊炮霧機(jī)上的噴嘴、安全閥、加壓泵等配件組裝而成,通過(guò)加壓泵對(duì)自來(lái)水進(jìn)行加壓,再通過(guò)炮霧機(jī)上的噴嘴將水進(jìn)行霧化,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)粉塵的有效吸附和沉降,以此達(dá)到抑塵的效果。”該車間黨支部書記、主任張鋒介紹到。
該霧化噴灑裝置,相比以往人工灑水除塵來(lái)說(shuō),減少了水資源的浪費(fèi)并降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí)簡(jiǎn)單易操作,只需根據(jù)耗水量不定期加水、啟停泵操作即可,具有故障率低、安全環(huán)保、使用方便等特點(diǎn)。
目前,煉焦二車間已在1#、2#推焦大車堵煙平臺(tái)各裝有一組噴霧裝置,每組裝置各安裝6個(gè)霧化噴嘴,有效的降低了炭化室裝完煤后機(jī)側(cè)平臺(tái)的揚(yáng)塵現(xiàn)象;還在每輛裝煤車余煤斗子下部各裝有一組4噴嘴的噴霧裝置,減少了煤料下放至拉煤車箱時(shí)的煤塵飄散;在搗固煤塔底部西邊平臺(tái)安裝一組15個(gè)噴嘴的橫向噴霧降塵區(qū),霧化范圍可達(dá)20米,有效的降低了搗固作業(yè)時(shí)的煤塵無(wú)組織飛揚(yáng)問(wèn)題。
該霧化抑塵裝置自投用以來(lái),已經(jīng)順利運(yùn)行10余天,其除塵效果極佳,且無(wú)任何異常情況出現(xiàn)。與此同時(shí),煉焦二車間將不斷在技術(shù)創(chuàng)新、三小一練、修舊利廢等方面加大投入力度,以“企業(yè)利益高于一切”的思想,扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。(煉焦二車間:南凱靜)