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煉焦二車間完成煙氣脫硝工藝優(yōu)化改造
焦爐加熱燃燒后的廢氣通過煙道進入脫硫脫硝裝置進行凈化,煉焦二車間采用選擇性還原(SCR)煙氣脫硝工藝,在催化劑作用下,向溫度約260~420℃的煙氣中噴入氨,將NOx還原成N?和H?O。
因1#焦爐大修,原熱風爐煤氣管線移位改造后,管線加長,彎頭增多,煤氣阻力增加,壓力在500pa左右,熱風爐出口溫度在200~330℃,致使噴氨溫度一直下限運行,NOx波動較大。
為了解決這一難題,車間成立技術(shù)攻關(guān)小組,多次召開工藝技術(shù)改造分析會,并實地勘查,詳細制定了技改方案。作業(yè)過程中,由于焦爐構(gòu)造因素,水準儀無法找到合適的固定位置,只能用2m長水平尺在全長100多米的煤氣管線進行逐一測量,查找低位3個,通過提位、墊物等方法將煤氣管線整體提高13cm,增加排污口2個,加裝DN50蒸汽吹掃管1個。
改造后,不但煤氣壓力、溫度平穩(wěn),減少急冷急熱造成的熱風爐設備損耗,而且氨水汽化效果更好,有效降低了氨水用量,為公司環(huán)保生產(chǎn)提供了堅實保障。(煉焦二車間:李超)