
2024年面對焦鋼市場持續(xù)下行的大環(huán)境,浩海煤化化產(chǎn)一車間不等不靠,持續(xù)健全降本增效工作機制,以生產(chǎn)工藝細節(jié)為抓手,設備改造創(chuàng)新入手、提升人員素質三方面入手,有效推動降本增效工作走深走實。
科學調節(jié)確保系統(tǒng)低能耗生產(chǎn)。2024年以來化產(chǎn)一車間把提升產(chǎn)品質量和產(chǎn)率、降低原料、人力資源消耗作為降本增效工作的落腳點,對蒸汽、硫磺、硫酸銨、粗苯等產(chǎn)品詳細進行生產(chǎn)工藝排查,合理利用當?shù)貧鉁刈兓?,精準控制生產(chǎn)工藝指標。用電方面,及時停運和開啟鼓冷循環(huán)水泵及冷卻風扇,節(jié)約循環(huán)水系統(tǒng)運行的用電量。蒸汽方面,根據(jù)公司調度統(tǒng)籌結合生產(chǎn)系統(tǒng)蒸汽的使用量,及時停運和開啟燃氣鍋爐,節(jié)約鍋爐系統(tǒng)運行的煤氣消耗及設備運轉用能。生產(chǎn)方面,粗苯系統(tǒng)嚴控管式爐開啟時間,及時聯(lián)系協(xié)調干熄焦產(chǎn)生的蒸汽,充分調節(jié)投用無管式爐蒸汽加熱裝置,每小時可節(jié)約煤氣量500-600立方米,不但降低了消耗,而且提高了粗苯產(chǎn)率,避免了煤氣燃燒產(chǎn)生廢氣的排放,既強化環(huán)保管理又保證了整個系統(tǒng)的低耗能生產(chǎn)。
改造創(chuàng)新確保設備高效率運行。技術創(chuàng)新是強化生產(chǎn),節(jié)約成本的有效途徑。該車間結合當前生產(chǎn)實際,對鍋爐反滲透水處理系統(tǒng)進行改造,將原有多介質過濾器與反滲透多介質過濾器串聯(lián),從而對原水進行二次過濾,提高了過濾效果,二段壓力由原來1.15MP降低到0.75MP,水量由22方/h提高到28方/h,進而降低了高壓水泵負荷。投運后,每天可減少系統(tǒng)運行時間4小時,每月減少藥劑使用量150公斤,有效地提高了系統(tǒng)運行率,降低了生產(chǎn)運行成本。硫銨蒸氨再沸器排液系統(tǒng)自主設計制作加裝沉淀回用裝置改造,每天減少50噸蒸氨廢水的處理量,可節(jié)約蒸汽15噸、液堿0.25噸,降低了此系統(tǒng)的原料消耗;同時該車間嚴抓設備潤滑維護保養(yǎng)、消除系統(tǒng)跑冒滴漏、杜絕長明燈長流水現(xiàn)象、堅持能修盡修能替代絕不用新的原則,嚴控設備檢修材料消耗,確保了該車間各系統(tǒng)的高效運行。
調整培訓確保生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。今年4月份以來,公司為該車間先后補充近二十多名新生力量,面對新入職員工和在職年齡超限員工交替置換現(xiàn)狀,該車間迅速進行排查,詳細了解每個新入職員工擅長技術以及個人競聘意向,再結合該車間各崗位實際,本著“積極報名、競聘上崗”的雙向選擇原則,采取重點培訓、以老帶新、逐步替換的方法有序完成人員置換調整安排,確保了該車間各項工作有效推進。下一步,該車間將持續(xù)響應公司“節(jié)能降耗、降本增效”的要求,堅持黨建引領、生產(chǎn)提質、改造提效、安全護航、環(huán)保保駕,為公司高質量發(fā)展再建新功。(浩海煤化 馬文平)