
11月21日10時,隨著黃陵煤化工公司煉焦車間2#導(dǎo)煙車改造完成并投入生產(chǎn)使用,標(biāo)志著公司負壓裝煤系統(tǒng)在四座焦?fàn)t上全線投運,也代表著公司環(huán)保工作的又一場“硬仗”取得圓滿勝利。
據(jù)了解,焦?fàn)t負壓裝煤改造項目自2020年5月份開工,共計投資2200萬元,分為集氣管自動控制系統(tǒng)、高壓氨水系統(tǒng)和導(dǎo)煙車改造三個子工程,由西安中程自動化工程有限公司承建。此次伴隨著2#導(dǎo)煙車的順利投運,公司的生產(chǎn)更加綠色,更加低碳,更加環(huán)保。
作為公司的環(huán)保重點項目,負壓裝煤系統(tǒng)采用裝煤過程全負壓控制工藝,通過高壓氨水噴灑產(chǎn)生負壓,使荒煤氣及煙塵從相鄰炭化室吸入,解決煙氣逸散問題,降低地面站裝煤煙氣含硫量。同時,回收的荒煤氣進入煤氣系統(tǒng),增加化產(chǎn)品回收率,創(chuàng)造經(jīng)濟效益。值得一提的是,它使得90%左右的裝煤煙氣在煤氣管道和化產(chǎn)內(nèi)部得到回收利用,阻斷了裝煤過程SO2去往地面站的主要路徑,將裝煤階段地面站SO2排放將降低80%以上。
該系統(tǒng)投運后,裝煤煙塵將明顯降低,地面站SO2指標(biāo)穩(wěn)定處于50mg以下,風(fēng)機房內(nèi)多項工藝指標(biāo)完全實現(xiàn)了自動控制的目標(biāo),進一步提升了工作環(huán)境且有利于員工的身體健康,提高了職工的勞動積極性,同時對降低煉焦能耗和設(shè)備腐蝕程度都起到了積極作用,對促進企地和諧發(fā)展,積極落實“雙碳”政策,提高人民生活幸福指數(shù)都有很大貢獻。(黃陵煤化工公司科發(fā)項目部:胡重陽)