
1月5日22:30分,化產(chǎn)二車間搶修現(xiàn)場傳來喜訊:脫硫東臺再生塔90米π型管線安裝完成,東臺再生塔順利開車!計劃4天的檢修任務提前1天完成。此次檢修,不僅完成了π型管道的更換、空氣管道閥門更換而且借機對再生塔內(nèi)部塔盤進行了固定安裝,提高了設備運行效率,避免了一次重大環(huán)保事故的發(fā)生。
脫硫再生塔是化產(chǎn)系統(tǒng)的關鍵設備,其生產(chǎn)運行直接影響脫硫效果、H2S指標及甲醇進脫硫催化劑壽命。自開工以來,由于溶液腐蝕及沖刷,導致管壁點蝕嚴重,近來更是出現(xiàn)了多處漏點,給車間安全環(huán)保生產(chǎn)造成了嚴重影響。為徹底解決這一重大隱患,公司黨委副書記、工會主席趙滿對及其他領導班子成員高度重視,先后多次實地查看并組織相關部門召開緊急會議,研究制定解決方案。經(jīng)過反復研究,會議決定,立即對東臺再生塔π型碳鋼管道進行更換,改為更耐腐蝕的304不銹鋼管道,從根本上解決π型管腐蝕內(nèi)漏問題。
此次檢修,面對疫情防控嚴峻形勢,貨運出行受阻,如何確保材料到位?對此,公司材料處克服萬難,千方百計從外地聯(lián)系協(xié)調(diào)材料,公司副總經(jīng)理王忠社、總工程師楊永利則親自帶隊,現(xiàn)場指導,從前期玻璃絲布包裹管道到12月26日不銹鋼管到廠,從機電儀維修班三通預制到1月2日中班開始排液清理積料,在公司的大力支持下,在化產(chǎn)二車間與機電儀維修中心的緊密協(xié)作下,90米的π型管道預制完成、東臺再生塔及圍堰近6噸的積料全部清理干凈、300噸吊車準時就位,工藝處置全部完成,為維修人員預制檢修管道創(chuàng)造了有利的安全條件。
一切準備工作就緒,接下來就是管道更換,90米的管道要想一次成功對接,這是一場硬仗。按照計劃,1月3日開始檢修!瞧,一位手拿焊槍的檢修工正在49米高的塔頂氣割拆除管道,遠遠看去,耀眼的焊花一閃一閃,一會左邊一會右邊,到了管道最外面他要扭轉身體從側邊割,只見他動作嫻熟,身體靈活,很快一圈就全部割除。其他人有協(xié)助固定管道的,有拿對講機指揮吊車的,有檢查管口是否有蒸汽冒出的……現(xiàn)場到處一片熱火朝天的忙碌景象。從早上8點到下午3點,經(jīng)過連續(xù)7個小時的全力奮戰(zhàn)π型管道全部拆除完畢。
緊接著,1月4日到5日開始管道安裝。安裝管道分上下兩節(jié),只見維修人員將預制焊接好的DN500變徑DN200的排空管道,插口吊至東側底部,開始連接法蘭螺栓,安裝底部管道,焊接支撐固定管道?!暗踯嚕蟻睃c,好”“現(xiàn)在固定二層平臺處管卡”,維修班楊飛現(xiàn)場指揮,上、中、下人員交替作業(yè),一切都按計劃順利進行。4日16:00時,下部管道安裝到位,5日17:25分,π型管安裝完成。在此期間,車間還安排對再生塔捕霧層塔盤固定安裝,對拆除的碳鋼管道進行清運,5日18:00時,東臺再生塔開始進液,22:30時,脫硫成功開車運行。
“此次檢修實現(xiàn)了零事故,零污染,零傷害,π型管道一次性成功對接,一次性開車成功,有效避免了一次環(huán)保事故的發(fā)生”該車間黨支部書記、主任焦軍社滿意地說。(化產(chǎn)二車間:王妮 焦小哲)