
“2022年開年,焦化行業(yè)形勢嚴峻,焦炭價格持續(xù)下滑,這給公司帶來了巨大的壓力。如何在如此嚴峻的形勢下,打贏這場硬仗。作為公司主體生產單位之一,化產二車間提前謀劃,瞄準目標,嚴格落實精益管理,大力開展全員降本增效,全面開啟了新年“降本增效”新模式。
提前備戰(zhàn),全面打響開年檢修“第一仗”
“1月23日,3#冷卻塔檢修完畢,按照計劃2#冷卻塔檢修必須趕在氣溫回升前完成?!被a二車間黨支部書記、主任焦軍社在車間節(jié)前檢修部署會上強調。2月3日2#冷卻塔系統(tǒng)開始停水,2月4日設備科聯(lián)系搭設腳手架,2月6日對2#塔水系統(tǒng)各閥門進行再次排查確認。大雪紛飛,天氣寒冷,只見范耀建與宋超在12米高的冷卻塔上,各站一邊正在對冷卻水進水閥門進行確認,“一圈兩圈,2#塔進口閥門確認已關閉”,宋超拿起對講機向班長匯報道?!白?,咱倆再去看看塔內布水管道,填料情況……”為了確保2#塔能夠按計劃檢修,春節(jié)期間化產二車間現(xiàn)場顯得特別忙碌。無論是檢修前工藝處置還是現(xiàn)場防護準備,無論是材料準備還是腳手架搭設,每一個環(huán)節(jié),大家力求做到萬無一失。2月7日,一切準備就緒,機電儀維修中心制作班人員準時就位,檢修安全措施到位,票據(jù)齊全,開始作業(yè),很快開年檢修“第一仗”順利打響。
瞄準目標,力促產品產量產率再上新臺階
提升系統(tǒng)運行,車間改變以往按部就班的工作模式,從過程管控出發(fā),不斷探索提升運行效率新方法。就提升粗苯回收率來講,按流程優(yōu)化操作,嚴格控制脫苯塔頂溫度在(90℃±1),并在保證二段貧油冷卻器出口溫度的同時,不斷提高洗苯效率;硫銨則嚴格控制酸度在2.5—4之間,及時調節(jié)蒸氨塔頂氨水溫度及塔底廢水溫度,不斷提高煤氣回收效率;鼓冷則要求各班及時將上下段水封冷凝液及時送到機械化澄清槽,根據(jù)系統(tǒng)情況,及時排放剩余氨水罐、循環(huán)氨水罐底部焦油。并將焦油脫水加熱溫度嚴格控制在90℃—95℃,縮短了脫水時間,提高了焦油產率。在車間及崗位人員的共同努力下,截至目前,焦油產率3.46%。粗苯產率1.22%,硫銨產率1.43%,2022年各化產品產量產率實現(xiàn)開門紅。
長效推進,逐步駛入安全環(huán)?!翱燔嚨馈?/strong>
安全是紅線、環(huán)保是底線。2021年,化產二車間狠抓隱患整改,全體員工精心操作、提升技能。一年時間,現(xiàn)場、設備、環(huán)境面貌發(fā)生了翻天覆地的變化。在此基礎上,2022年,化產二車間繼續(xù)發(fā)力,不斷優(yōu)化內部管理,嚴格過程管控與環(huán)境治理。節(jié)后車間組織管理人員及大班長對系統(tǒng)進行了安全隱患大檢查,對區(qū)域內平臺欄桿、消防設施、配電室及上級通報問題進行了自查自糾。焦軍社要求,安全隱患必須盡快消除,決不能一拖再拖。從節(jié)日期間到現(xiàn)在,車間先后對初冷器進口閥門平臺、電捕接地、區(qū)域跑冒滴漏等問題進行了處理,切實做到了有檢查,有落實,有整改,有成效。開年,化產二車間安全生產工作運行平穩(wěn),各項工作逐漸步入了安全環(huán)保的“快車道”。(化產二車間:王妮)