
自6月15日合成氨項(xiàng)目提升改造生產(chǎn)運(yùn)行以來,新建全防罐液位達(dá)到1.5米以上后開始裝車外售液氨,而當(dāng)液氨裝車結(jié)束后,裝車臺裝車切斷閥關(guān)閉后,裝車臺液相管道壓力則會瞬間上漲至2.1MPa導(dǎo)致安全閥起跳,液氨排向水洗系統(tǒng),不僅浪費(fèi)了液氨產(chǎn)量,還存在一定的安全隱患。
經(jīng)過技術(shù)小組分析,由于全防罐儲存的低溫常壓液氨,在裝車時要通過屏蔽泵將管道內(nèi)的常壓液氨加壓至1.4MPa,并通過復(fù)溫器復(fù)溫至20℃左右,在裝車結(jié)束時裝車臺切斷閥關(guān)閉,但屏蔽泵的頻率不會降低,并且持續(xù)向裝車臺輸送液氨,從復(fù)溫器出來的液氨在沒有完全變?yōu)槌匾喊睍r在管道內(nèi)會產(chǎn)生熱膨脹,導(dǎo)致壓力迅速上漲至2.1MPa,裝車臺安全閥起跳。
小組在經(jīng)過理論研究和探討后,在裝車量剩余2噸時,通過中控人員降低屏蔽泵頻率,使屏蔽泵壓力降至1.2MPa控制裝車流速,同時緩慢調(diào)整泵后回流自調(diào)閥PV-90302,在裝車結(jié)束后,將裝車臺壓力通過氣相放空泄至BOG冰機(jī),裝車臺壓力控制在1MPa以下。通過此操作方法,有效將裝車臺壓力控制在了工藝指標(biāo)范圍內(nèi),達(dá)到了預(yù)期效果。
通過優(yōu)化調(diào)整后,將因膨脹上漲后的液氨泄壓至BOG冰機(jī),經(jīng)過BOG冰機(jī)壓縮轉(zhuǎn)換成液氨繼續(xù)回到全防罐中,達(dá)到了回收再利用,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。(通訊員:醇氨車間 安鑫 責(zé)編:張靜云)