
“自從上次壓縮空氣脫水裝置安裝完成后,我還沒換過膜片呢,而且布袋的噴吹養(yǎng)護效果明顯好轉(zhuǎn),這應(yīng)該是我干除塵工幾年來最實用的一個改造了。”黃陵煤化工煉焦車間脫硫脫硝副操李小杰在巡檢時,向一邊潤滑刮板機絲杠的鉗工師傅豎起大拇指說道。
據(jù)了解,該車間地面站除塵反吹系統(tǒng)所用氣源是由螺桿空壓機排出的壓縮空氣直接經(jīng)干燥機后,通過管路輸送到各個脈沖閥進行布袋吹打作業(yè),但因管路過長、壓縮空氣二次冷凝等原因,使得到達脈沖閥后的壓縮空氣中夾帶水分過多,侵蝕造成脈沖閥膜片、彈簧等頻繁損壞,影響布袋維護。為此,車間成立技術(shù)攻關(guān)小組,結(jié)合現(xiàn)場實際將原來的干燥機拆除安裝至管路末端位置,并配套設(shè)計制作了多管冷凝器。
該車間2022年10月份自主設(shè)計制作的壓縮空氣干燥及脫水裝置投運以來,成功解決了地面站壓縮空氣帶水致脈沖噴吹電磁閥頻繁故障的“頑疾”,保障了除塵布袋的及時有效噴吹拍打,在降低除塵阻力的基礎(chǔ)上又延長了布袋使用壽命。按該車間2023年3月份備件耗材統(tǒng)計分析,僅脈沖閥膜片、彈簧及閥蓋月消耗量在原基礎(chǔ)上下降了近70%,每月節(jié)省成本2600余元,除塵布袋壽命可延長15%-20%,而且大大降低了崗位人員的維護頻率和勞動強度。
抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展,謀創(chuàng)新就是謀未來。今年,煉焦車間在做好設(shè)備基礎(chǔ)管理的前提下,注重創(chuàng)新效果轉(zhuǎn)化,結(jié)合車間生產(chǎn)設(shè)備運行過程中的缺陷和隱患,從機、電、儀三方面著手,選取典型難題作為突破口,開展技術(shù)攻關(guān),以“典型帶動、示范推進”為思路,制定了多項技術(shù)攻關(guān)目標(biāo),以點帶面,分階段實施,在全車間逐步形成了攻堅克難的創(chuàng)新工作新風(fēng)尚。(黃陵煤化工:王宏濤)