
“這個蒸汽冷凝液集水坑自投運以來,不僅對我們現(xiàn)場巡檢工作起到了極大地幫助,還回收了水資源,達(dá)到了節(jié)能降耗目的。”黃陵煤化工煉焦車間職工聶登峰高興地向車間工藝技術(shù)員說道。
據(jù)了解,該車間西主干道綠化帶蒸汽冷凝液管道長1000米,共有8個蒸汽冷凝液回收點,每個蒸汽冷凝液回收點采用鐵桶進(jìn)行回收,不但增加了操作人員勞動強(qiáng)度和工作量,而且日?;厥沾蟛糠掷淠河脕頌⑺祲m,不能帶來大的經(jīng)濟(jì)效益。對此,車間成立了以主任為組長,設(shè)備、安全、工藝技術(shù)人員為成員的技術(shù)攻關(guān)小組,對西主干道綠化帶蒸汽冷凝液回收進(jìn)行升級改造。
經(jīng)過對冷凝液化驗分析,冷凝液水質(zhì)有回收利用的價值,隨即技術(shù)攻關(guān)小組結(jié)合實際制定了《西主干道綠化帶蒸汽冷凝液回收方案》。在該公司生產(chǎn)運行部的指導(dǎo)協(xié)助下,有效將8個冷凝液回收點回收的冷凝液引入余熱鍋爐脫鹽水箱,進(jìn)行資源回收利用,每天按照10噸計算,每月可節(jié)約費用1500元。
該車間黨支部書記、主任李會介紹,技術(shù)攻關(guān)小組成立初衷,就是想達(dá)到抓難點強(qiáng)化創(chuàng)新,抓創(chuàng)新強(qiáng)化基礎(chǔ),抓基礎(chǔ)穩(wěn)定發(fā)展的效果。2023年車間針對現(xiàn)場所有工藝、設(shè)備、安全環(huán)保制定了“三體系”管理標(biāo)準(zhǔn),并編制了《煉焦車間三體系管理方案》,在“三體系”基礎(chǔ)上設(shè)立了11項技術(shù)攻關(guān)項目。目前,技術(shù)攻關(guān)小組成功解決了現(xiàn)場多項疑難雜癥,每月可節(jié)約2萬余元。
隨后,該車間按照陜焦公司“治虧創(chuàng)效 扭虧增盈 大干一百天”活動要求,著力在創(chuàng)新創(chuàng)效上下功夫,在推進(jìn)落實上見行動,力爭各項工作取得新進(jìn)展。(黃陵煤化工:黃俊勃)