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治虧創(chuàng)效 扭虧增盈 大干一百天
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奮戰(zhàn)二季度,創(chuàng)效正當(dāng)時(shí)——化產(chǎn)一車(chē)間“治虧增效、扭虧增盈 大干一百天”活動(dòng)紀(jì)實(shí)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-26    作者:   點(diǎn)擊量:305   分享到:

   二季度伊始,公司吹響了治虧增效、扭虧增盈 大干一百天”活動(dòng)的號(hào)角,化產(chǎn)一車(chē)間迅速響應(yīng),積極行動(dòng),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,認(rèn)真排查生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、安全環(huán)保、節(jié)能降耗、達(dá)標(biāo)提效等方面存在的缺陷和不足,組織生產(chǎn)、安全、設(shè)備以及各系統(tǒng)大班長(zhǎng)等經(jīng)驗(yàn)豐富的人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì),分類(lèi)逐項(xiàng)討論,形成切實(shí)可行的優(yōu)化措施和方案,并持續(xù)進(jìn)行改造實(shí)施,以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)活動(dòng)的高效開(kāi)展。

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   針對(duì)化產(chǎn)回收系統(tǒng)夏季高負(fù)荷時(shí)段,冷卻能力不足,循環(huán)水溫度居高不下,換熱效果不佳,溫度調(diào)節(jié)控制困難,導(dǎo)致硫化氫、氨含量波動(dòng)大等情況,該車(chē)間黨支部書(shū)記、主任張玄,副主任潘曉雄深入脫硫、鼓冷、銨苯系統(tǒng)崗位,查看循環(huán)水管線,崗位人員操作方法,比對(duì)工藝參數(shù)變化,參考班組長(zhǎng)思路,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)水管線分布實(shí)際,安排工藝組、設(shè)備組制定詳細(xì)施工方案、落實(shí)施工材料備件、協(xié)調(diào)溝通維修力量,充分利用發(fā)電循環(huán)水富余的優(yōu)勢(shì),鋪設(shè)管道距離短和不用停系統(tǒng)便可施工的有利條件,用DN300管道將發(fā)電循環(huán)水接入脫硫系統(tǒng),并將原來(lái)由鼓冷系統(tǒng)供應(yīng)的一段循環(huán)水管線隔離開(kāi)來(lái),改由發(fā)電循環(huán)水管線單獨(dú)供應(yīng)脫硫系統(tǒng)換熱器冷卻循環(huán)使用,順利完成了優(yōu)化改造,不僅節(jié)省了鼓冷循環(huán)水對(duì)脫硫系統(tǒng)的供應(yīng),使整個(gè)鼓冷循環(huán)水有了更加充足的調(diào)節(jié)余量,還解決了脫硫系統(tǒng)循環(huán)水量不足瓶頸,使脫硫液溫度降低到“32-35℃”達(dá)標(biāo)范圍,在不增加電耗的情況下,保障了車(chē)間各系統(tǒng)循環(huán)水的合理調(diào)配。

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   破解困擾生產(chǎn)的剩余氨水帶油瓶頸問(wèn)題,提升后續(xù)系統(tǒng)優(yōu)化,成功完成“剩余氨水帶油及工藝廢液階梯利用節(jié)能降耗優(yōu)化改造”。通過(guò)對(duì)鼓冷剩余氨水除油裝置、蒸氨系統(tǒng)設(shè)施、脫硫氨苯的工藝廢液處理流程現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,車(chē)間利用現(xiàn)有材料,自主設(shè)計(jì)制作兩套氨水除油加藥裝置并就近選址安裝、調(diào)試投運(yùn)。經(jīng)過(guò)運(yùn)行調(diào)整,取得了良好的效果:大幅度降低了剩余氨水中的焦油含量,提升了系統(tǒng)焦油的回收率,縮短了焦油脫水時(shí)間,節(jié)約蒸汽,每日可提高焦油產(chǎn)量約500公斤;防止后續(xù)管線及氨水換熱器的堵塞,提高了系統(tǒng)換熱效率,降低蒸氨系統(tǒng)的能耗;解決了脫硫蒸氨生產(chǎn)中的濃氨水含油量大的問(wèn)題,具備替代脫硫液補(bǔ)水條件,降低了新水使用量和20%氨水的消耗等,為車(chē)間節(jié)能降耗減排開(kāi)創(chuàng)了新思路,取得了新收益。

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   與此同時(shí),該車(chē)間組織實(shí)施了“脫硫再生塔頂部VOCs收集改造及VOCs系統(tǒng)調(diào)節(jié)控制優(yōu)化”,不僅保證了再生塔VOCs有效穩(wěn)定收集,還將化產(chǎn)系統(tǒng)的VOCs風(fēng)量由原來(lái)的15000立方米/小時(shí)降至8000-9000立方米/小時(shí)

   隨著工藝報(bào)警難點(diǎn)問(wèn)題的逐項(xiàng)處理、安全隱患自查自糾深入開(kāi)展、鼓冷氨水應(yīng)急閥安裝、循環(huán)水定量排污和分時(shí)段運(yùn)行以及“生化VOCs風(fēng)機(jī)出口冷凝液管優(yōu)化改造”“生化集水池真空箱優(yōu)化改造”等生產(chǎn)設(shè)備缺陷問(wèn)題的順利完成,降低了運(yùn)行成本、改善了生產(chǎn)環(huán)境、節(jié)約了能源消耗,保障了該車(chē)間生產(chǎn)系統(tǒng)的安全環(huán)保、高效穩(wěn)定運(yùn)行,為公司治虧創(chuàng)效、扭虧增盈工作注入了強(qiáng)大動(dòng)力。(化產(chǎn)一車(chē)間:馬文平)