
11月27日10:00時,隨著新裝2#循環(huán)氨水罐進口閥門處盲板抽取步驟的結(jié)束,標志著持續(xù)施工半個月的鼓冷2#循環(huán)氨水罐的制作、拆除、安裝更換工作全面順利完成,為后續(xù)試漏、投運、防腐提供了保障。
化產(chǎn)一車間2#循環(huán)氨水罐為圓柱狀罐體,直徑5米、高5.6米,承擔循環(huán)氨水收集存放任務,為循環(huán)氨水泵的持續(xù)運行保駕護航。自投運以來已運行十五年之久,在高溫循環(huán)氨水的長期腐蝕下,罐體多部位損壞嚴重,在公司機動部、科發(fā)項目部的支持下,先后采取防腐堵漏、澆筑堵漏等措施延長使用時間,但在11月初罐底徹底腐蝕破損,為了徹底解決隱患,經(jīng)公司審核批準決定重新制作更換此罐。
明確任務,夯實責任。公司機動部統(tǒng)籌安排:化產(chǎn)一車間負責工藝處置,倒換停運2#循環(huán)氨水罐,并根據(jù)工藝管線加裝連接點盲板、排空管內(nèi)氨水、開鑿罐體混凝土底座、清凈管內(nèi)沉積焦油及雜物等準備工作;機電儀維修中心負責新罐制作、泄漏罐切割拆除、新制作罐安裝連接等任務。
經(jīng)過溝通協(xié)調(diào),本著消耗庫存、嚴控購置、快捷高效的原則,11月13日按照預定分工正式啟動。化產(chǎn)一車間將2#循環(huán)氨水罐排空從系統(tǒng)中倒換切出,暫由1#氨水罐承擔循環(huán)氨水的收集存放,保證循環(huán)氨水系統(tǒng)的正常運行,隨后組織調(diào)整維修人員按照方案,在2#氨水罐的進口、出口、連通口、排空口、排液口等和系統(tǒng)連接部位加裝盲板,徹底將罐和系統(tǒng)隔離開,接著向管內(nèi)通風清除殘存氣體,在檢測管內(nèi)環(huán)境氣體合格后進行徹底清理,為罐體的切割拆除做好安全保障。
機電儀維修中心迅速組織人員,并選用煉焦二車間現(xiàn)有厚度8毫米的鋼板,展開新罐制作任務。測量罐的尺寸、計算設計新罐參數(shù)、收集配備制作材料、切割焊接拼裝,制作工作按照節(jié)點逐步推進,于17日,新罐制作完成。罐體上半部分也順利放置到更換現(xiàn)場,為新罐安裝做好了充分的準備。
11月21日,舊罐內(nèi)徹底清理干凈,檢測達標后,罐體切割拆除正式開始。在吊車的配合下,經(jīng)過緊張有序的施工,最終舊罐被切割成上下兩部分,并安全吊出,順利完成了罐體拆除工序。隨后完成罐體底座清理修復、新罐上下部分安裝、連接縫的焊接、人孔堵板安裝等,最后抽取連接口盲板,順利完成了新罐的安裝。
據(jù)了解,此次循環(huán)氨水罐的制作、拆除、安裝,充分利用現(xiàn)有材料、選用閑置庫存?zhèn)浼?、利用拆除設施、全程使用公司吊車,自主高效完成更換任務。(馬文平 馬子榮)