
初冷器是化產(chǎn)煤氣凈化處理的第一個單元,也是最大的換熱設(shè)備,承擔(dān)著焦?fàn)t荒煤氣冷卻、除萘、分離的作用。 截至目前,浩海煤化化產(chǎn)一車間1#初冷器投入運行已達(dá)10年,導(dǎo)致出現(xiàn)下段換熱管內(nèi)部堵塞、腐蝕嚴(yán)重,循環(huán)水順著煤氣冷凝液進(jìn)入機械化澄清槽,增加了剩余氨水處理負(fù)荷。
為了生產(chǎn)運行穩(wěn)定,減輕下游工序處理負(fù)荷。近期,浩海煤化化產(chǎn)一車間積極準(zhǔn)備、及時立項,圓滿完成了1#初冷器下段換熱管更換大修。
科學(xué)謀劃,精心組織,展示“高”水準(zhǔn)。本次大修主要任務(wù)是更換1#初冷器下段2058根換熱管。大修前,該車間相關(guān)人員提前與施工單位對接,制定施工方案,施工計劃,防火隔離等各項準(zhǔn)備工作,完成對初冷器進(jìn)出口加盲板、吹掃置換、通風(fēng)準(zhǔn)備、更換橫管、打壓試驗等一系列工序。在此期間,該車間錨定目標(biāo),倒排工期,堅持每天對施工進(jìn)行跟蹤記錄,及時掌握施工動態(tài),積極協(xié)調(diào)處理施工過程中存在的問題,確保高水準(zhǔn)完成1#初冷器大修各項工作。
創(chuàng)新思維,優(yōu)化作業(yè),達(dá)到“高”效率。在本次施工過程中,作業(yè)人員對橫管更換方案進(jìn)行革新。首先利用初冷器塔體結(jié)構(gòu)特點,對施工腳手架進(jìn)行了改進(jìn),有效縮短了施工周期;其次將舊管道實施“定向拆除”,減少吊車使用時間;最后對換熱管更換作業(yè)進(jìn)行優(yōu)化,避免管板損壞,提高工作效率。通過以上措施,工作效率得到大幅提升,原計劃工期30天,實際只用23天便完成初冷器的大修。
全程監(jiān)管,安全為先,體現(xiàn)“高”質(zhì)量。在施工過程中,遇到換熱管焦油多,初冷器內(nèi)部受限空間,拆除換熱管作業(yè)存在安全風(fēng)險等問題,該車間及時與施工方溝通協(xié)調(diào),采用液壓剪進(jìn)行拆除,減少受限空間內(nèi)的動火作業(yè),同時利用防火布將初冷器作業(yè)區(qū)域與上、下段罐、液封槽進(jìn)行隔離,杜絕在切割過程中火星飛濺造成的不安全因素,確保了施工的順利完成。(浩海煤化:劉鵬)