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治虧創(chuàng)效 扭虧增盈 大干一百天
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黃陵煤化工:技術(shù)創(chuàng)效!脫苯升級(jí)改造每年節(jié)省175萬(wàn)元
發(fā)布時(shí)間:2023-07-25    作者:   點(diǎn)擊量:1181   分享到:

   “降了,降了,蒸汽消耗真的降低了……”黃陵煤化工化產(chǎn)控制室傳來(lái)歡呼聲,隨著脫苯塔頂壓力穩(wěn)定在-30kpa,粗苯質(zhì)量穩(wěn)定。脫苯升級(jí)改造可節(jié)約低壓蒸汽1.2t/h,年可節(jié)約150余萬(wàn)元,降低污水處理費(fèi)用25萬(wàn)余元。

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   據(jù)了解,脫苯技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目是該公司積極落實(shí)“雙碳”“雙控”戰(zhàn)略目標(biāo),踐行綠色發(fā)展理念,向優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)節(jié)能減排工作邁出的重要一步。該項(xiàng)目5月中旬投入運(yùn)行,前期受負(fù)壓提升制約,項(xiàng)目運(yùn)行不能達(dá)效,經(jīng)過(guò)化產(chǎn)車(chē)間專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員近兩個(gè)月的調(diào)試,成效凸顯。

   該公司原采用的脫苯工藝是利用水蒸氣和其中的苯、甲苯等物質(zhì)能夠形成最低共沸物的原理,將苯類(lèi)物質(zhì)在較低的溫度下蒸汽吹脫,使洗油得以再生。這種脫苯工藝主要存在兩個(gè)問(wèn)題,一是生產(chǎn)過(guò)程中使用大量蒸汽,蒸汽冷凝后形成焦化粗苯分離廢水,焦化廢水處理費(fèi)用較高,處理難度大;二是貧油含苯量高,通常為0.2%—0.5%,因而影響苯的吸收。

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   如何從源頭上減少?gòu)U水的產(chǎn)生量、提高脫苯效率是擺在所有化產(chǎn)人面前的一道難題,經(jīng)過(guò)該車(chē)間與多方技術(shù)交流,最終確定實(shí)施脫苯技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目是將原有的粗苯常壓蒸餾改為減壓蒸餾,依靠真空泵制造負(fù)壓環(huán)境,進(jìn)行減壓蒸餾,在減壓操作條件下,降低富油沸點(diǎn)并提高苯類(lèi)物質(zhì)的相對(duì)揮發(fā)度,在低于常壓操作溫度的條件下將苯類(lèi)物質(zhì)從富油中蒸脫,使富油得到再生。降低餾出物溫度,負(fù)壓操作提高了組分間的相對(duì)揮發(fā)度,優(yōu)化脫苯操作,降低低壓蒸汽消耗,負(fù)壓脫苯過(guò)程大大減少了水蒸氣的引入,從而達(dá)到節(jié)省蒸汽、節(jié)能減排的目的。

   此項(xiàng)技術(shù)可以使再生器蒸汽用量減少,同時(shí)有效降低貧油含苯量,促進(jìn)貧油對(duì)苯的吸收,有效降低塔后含苯。由于洗油在脫苯過(guò)程中溫度降低,循環(huán)洗油在系統(tǒng)內(nèi)的聚合時(shí)間延長(zhǎng)、洗油質(zhì)量顯著提高,洗苯效果得到了明顯改善。該項(xiàng)目是對(duì)原有脫苯技術(shù)、工藝進(jìn)行的改革創(chuàng)新,對(duì)公司的節(jié)能減排起到助推作用。(黃陵煤化工:劉剛)